一、
高溫球閥失效原因
由高溫球閥的化學(xué)成分、硬度、金相組織和密封面微觀形貌分析可知,該球閥為典型的劃傷性磨料磨損失效]。失效的主要原因是少量待生催化劑粉末(主要成分為Al)在球閥啟閉過(guò)程中進(jìn)入了密封接觸面,由于Al的硬度遠(yuǎn)較球閥密封表面的硬度高,使球閥在頻繁的啟閉過(guò)程中產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的劃傷,從而導(dǎo)致球閥泄漏失效。
二、高溫球閥閥芯閥座表面處理方案
綜合考慮高溫球閥的服役狀況和失效原因,對(duì)閥芯球體采用等離子噴涂技術(shù)、閥座采用電刷鍍技術(shù)進(jìn)行表面處理,以提高球閥整體的耐磨性。
1、閥芯涂層試樣制備
試驗(yàn)采用閥芯球體材料40Cr13馬氏體不銹鋼作為噴涂基體材料,試樣尺寸為Φ60mm*15mm;其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)為:0.38C,0.62Si,0.80Mn,0.050P,0.030S,1.287Cr。經(jīng)檢測(cè),閥芯球體已經(jīng)過(guò)淬火+低溫回火處理,其組織為回火馬氏體。
等離子噴涂喂料分別為納米Al2O3-13% TiO2、WC-12%Co、Mo合金和Cr2O3粉末,其粉末粒度為50~500nm,采用美國(guó)Sulzer Metco大氣等離子噴涂系統(tǒng)及F42MB型噴槍制備涂層,噴涂工藝參數(shù)見(jiàn)表1所示。4種涂層的厚度均約為50m。
2、閥座鍍層試樣制備
試驗(yàn)采用閥座材料鎳基合金CY5SnBMi(ASME標(biāo)準(zhǔn)材料)作為基體材料,試樣尺寸為Φ4.8mm*12.7mm;其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)為:74Ni,12Cr,2.82Sn,2.68Bi,1.10Mn,0.72S。
在試樣表面分別制備涂層厚度約為100m高速Ni鍍層和NWi鍍層,工藝流程為:鍍前表面處理電凈處理去離子水沖洗2號(hào)活化液活化去離子水沖洗3號(hào)活化液活化去離子水沖洗無(wú)電擦拭鍍層打底無(wú)電擦拭鍍工作層鍍后處理。各步驟處理后的工作表面對(duì)水潤(rùn)良好、無(wú)干斑和無(wú)掛水珠現(xiàn)象。施鍍時(shí)間為30min,工作電壓為14V。
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